000 03275nad a22003857c 4500
003 CO-SiCUC
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040 _aCO-SiCUC
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_cCO-SiCUC
_erda
041 _aspa
_hEspañol
043 _as-ck---
090 _bINI-07109 2018
100 1 _4aut
_aAlvis Benavides, Camilo Andrés
_eautor
_942936
245 1 0 _aPropuesta de Mejora al Diseño del Proceso de Deshuese de Manera que Ayude a Mejorar la Producción en la Planta de Friogan - Corozal /
_cCamilo Andrés Alvis Benavides y Jair Andrés Martínez Villafaña ; director Pablo Cesar Pérez Buelvas.
264 0 _aSincelejo :
_bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR,
_c2018.
300 _aUn CD-Rom (932 KB) :
_a90 páginas ;
_bfiguras, tablas ;
_c12 cm
336 _2rdacontent
_atexto
_btxt
337 _2rdamedia
_acomputadora
_bc
338 _2rdacarrier
_arecurso en línea
_bcr
347 _2rdaft
_aPDF
502 _aTrabajo de grado
_b(Ingeniero Industrial) --
_cCorporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial. Sincelejo-Sucre, 2018.
520 _aLa planta de Friogan – Corozal cuenta con 4 procesos productivos, sacrificio, deshuese, empaque y almacenamiento. La problemática de esta investigación se centró en la capacidad de producción limitada que tiene el proceso de deshuese, dado que cuenta con una sola línea de producción y es la más lenta con respecto a los otros procesos de la empresa mencionados anteriormente. El objetivo principal es este trabajo fue proponer una mejora al diseño del proceso productivo de deshuese de tal manera que mejore la productividad en planta de cárnicos de Corozal – Sucre, mediante la implementación de la metodología SLP propuesta por Richard Muther. Para ello se llevó a cabo un estudio de tiempos con la finalidad de hallar la distribución óptima para la ejecución de cada actividad, se caracterizaron las actividades para definir las relaciones de estas dentro del proceso, se pronosticaron las demandas para prever el ritmo productivo necesario, se aplicó la metodología SLP para establecer una nueva distribución física de los elementos de la planta dando como resultado unas alternativas orientadas a evitar los tráficos cruzados y por último se simuló en el software FlexSim el proceso actual de la planta y se compararon con las dos alternativas de mejoras propuestas por la metodología SLP, concluyendo de ello que la mejor alternativa a escoger para que la planta aumente su productividad es la número 1 debido a que su tiempo de procesamiento es inferior que el de la alternativa 2 y sus tráficos son menores que los del diseño actual de la planta.
_cEl trabajo.
590 _aIngeniería Industrial
650 0 4 _aDiseño de proyecto.
_942932
650 0 4 _aIndustria.
_916022
650 0 4 _aInnovación.
_92912
653 0 4 _a Distribución en planta.
653 0 4 _aEmpresa de cárnicos.
653 0 4 _aEstudio de tiempos.
653 0 4 _aMetodología SLP.
653 0 4 _aProducción.
700 1 _4aut
_aMartínez Villafaña, Jair Andrés
_eautor
_942937
700 1 _aPérez Buelvas, Pablo Cesar
_edirector
_936541
942 _cTE
_2ddc
999 _c33918
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